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機械加工數控立式銑床故障診斷示例(1)

文章出處: 人氣:1252 發表時間:2019-10-25 16:10:09
1. 故障實例一
  (1)故障現象 用數控立式銑床加工零件時,零件z軸加工深度經常會發生變化,導致零件不合格.
  (2)故障分析 這種現象可能是以下幾方面原因所致:零件自身原因,如零件厚度不一樣。經測量,零件厚度相同.排除此種情況。墊鐵工作臺不平。經測量,墊鐵和工作臺均正常,說明不是由于裝夾原因造成這種現象。鐵床刀具松動或沒有夾緊,加工過程中銑刀上下移動所致。經檢查,銑刀已夾緊,不是由于銑刀原因引起深度變化。Z軸電動機線故障,用Y軸電動機線替換Z軸電動機線,故障依舊,說明Z軸電動機線正常。
  經反復側試與分析,發現零件加工探度變化不固定,又排除了上述幾種原因,因此考慮可能是主軸掉刀造成這種現象,即主軸步進電動機出現問題。拆開主軸步進電動機外殼,發現主軸步進電動機內部的螺拴松動,使主軸移動時無法正常傳動,即有時能傳動.有時不能傳動,導致零件加工時深度發生變化。
  (3)解決方法 上緊主軸步進電動機內部的螺栓后,重新開 零件,故障排除。

  2.故障實例二
  ( 1 )故障現象 使用工作臺升降按鈕上升、下降工作臺時,只能聽到電動機轉動的聲音.機床卻沒有發生上升和下降移動。
  (2)故障分析 由干工作臺升降是通過機床按鈕盒上的上升和下降按鈕實現的,是通過機械部分控制的,所以此故障肯定與數控系統無關。
  首先,考慮機床的上升和下降按鈕是否徹壞。按動上升和下降按鈕,均有電動機轉動的聲音,但機床卻沒有移動,說明上升和下降按鈕是正常的.
  其次,考慮機床的機械傳動是否正常。用機床自帶的手動搖柄搖動工作臺,看是否能移動工作臺。把手動搖柄插入升降臺方向的對應部位后,用搖動手柄進行上升和下降運動。發現無論是上升還是下降都正常。
  根據上述情況.考慮可能是控制機床上升和下降的電動機出現問頤。打開電動機外殼,發現電動機傳動的傳動帶斷裂,故障部位終于確定了。
  (3)解決方法 更換一根新傳動帶即可。但原來的傳動帶斷了,很容易拿下來,新傳動帶卻很難裝上去。安裝新傳動帶的具體操作步驟如下:
  裝上傳動帶一頭,另一頭用螺絲刀壓上去,但只能壓上去一點點,一按上升或下降按鈕,傳動帶就掉下來,反復幾次都無法成功,說明這種方法行不通。
  我們想到了拆機床工作臺來更換傳動帶.但考慮這種方法工作量巨大,而且恢復后機床精度難調整,最終放棄了。
  再有用熱水燙傳動帶的方法,但考慮燙過之后,可能影響傳動帶壽命,這種方法也被否決.
  最后用手動搖柄來解決這一問題。我們先裝上傳動帶的一頭,另一頭用螺絲刀壓上去,一人用螺絲刀壓若傳動帶不動,另一人用手動搖柄慢慢向上搖動。通過這種方法,終于把整個傳動帶安裝到兩個帶輪上去。

  裝好后,重新開機運行,問題得到解決,帶傳動正常,機床可進行正常的上升或下降運動。


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此文關鍵字:機械加工,數控,立式,銑床,故障,診斷,示例
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